長溝泵站技術供水存在的主要問題和對泵站安全運行的影響,闡述了自動溫控閉循環冷水機組在泵站 技術供水技術改造中的應用,有效解決了機組技術供水管道堵塞、結垢和冬季供水管道凍 脹的問題,保障了調水工作的安全運行。
根據國內某長溝泵站人員反饋,由于泵站工作期間多次出現技術供水原因而導致停機,或者不能按時開機,原因如下:
1、長溝泵站主機組運行期間由于供水管道進水口堵塞, 致使技術供水中斷,主機組推力軸承和導軸承瓦溫度過高造 成緊急停機。
供水管道進出口由于雜物進入而導致堵塞,造成冷卻管道供水不足甚至中斷,最后造成冷卻水無法對主機組軸承部位進行冷卻,發生高溫報警導致停機。
2、泵站技術供水管道濾網堵塞,導致供水雅士利不穩定,需經常清洗,才能勉強工作,不符合穩定運行需要。
冷水機組有時會出現管道堵塞,管網壓力過低,溫升較高,不能滿足運行要求。
3、泵站水質不穩定,冷卻水源取自水池,造成冷卻系統中核心部件容易受河水腐蝕、銹蝕,需經常清洗和試驗。
由此造成每年的維修成本逐步攀升,冷水機組全年運行不經濟,浪費財力物力。
4、換熱效率和凍裂管道問題。泵站供水管道管徑較細,并處泵站空曠地帶,寒冷季節冷卻水凝結成冰,而夏季高溫季節,采用自然溫度水源,冷卻效率低下,不利于正常機組運行。
下面看下自動溫控閉循環冷水機在泵站技術中的應用:包括3大部分
第一部分,自動溫度控制冷水機組,制冷能力可控,可達80kw.
冷水機組冷凝器采用套管式,嵌入螺紋銅管,風冷機組散熱冷排,由翹片上的行列管組排出,制造時采用二次翻邊翹片機械提升管道工藝,增加2臺軸流風機,有利于機組散熱通風。
整機采用靜電噴塑外殼,歐式模塊化設計,微機智能控制,溫度數字顯示,自動溫度控制,可精確控制水溫(±1℃),設定溫度范圍3~50℃,溫度設定為軸瓦溫度,溫度設定參考為軸瓦冷卻換熱器出水總管;設計為一用一備,兩個單元并聯安裝。
第二部分,防凍膨脹閉環供水管道系統
水源供水管采用DN40PPR管,從深井泵出口進入主泵房鍍鋅鋼管,進入軟水系統。軟化后的水直接進入DN32鍍鋅管,引入主機組填料函沖洗系統。同時,一根DN32鍍鋅管連接到位于冷水機組安裝房間的RO膜凈化器,純水連接到儲水箱,自動補充冷水系統。封閉式凈水循環系統考慮長溝泵站三個單元的總運行。
不銹鋼立式泵加壓,從補水罐向主單元上下軸承冷卻器供水,主單元冷卻器回水后進入儲水罐,形成水系統的閉環。室外管道進行保溫處理,設置電熱恒溫系統,同時設置智能溫度控制箱,實現管網水溫自動控制,外部溫度非常差時,系統啟動管道自動循環升溫保護裝置,保證管道不凍結膨脹。
第三部分,凈水自動補水系統:
水源采用泵站深井泵出水,經初級過濾后,再經水泵加壓進入軟水裝置,軟化后的水分別向填料函和RO膜凈水系統供水。經RO膜凈水系統凈化后,純凈水直接向冷水機組閉式循環系統補水。本系統安裝不銹鋼自動補水箱1個體積約2m3,內置液位控制器,接廠區深井泵水源通過軟水器、凈水器,當水箱水位低于80%時,本系統自動補水。
通過技術改造,該泵站冷水機系統實現了較好效果。
1、解決了供水總管和配水管的堵塞問題
2、實現了自動溫控功能,智能面板控制,設定溫度運行范圍,促使軸瓦工作在穩定溫度范圍內,避免高溫造成發熱,燒傷。
3、實現了低溫凍脹保護功能,冬季0度時,可通過啟動內循環水系統,防止循環系統凍脹管道。
4、為企業實現了節能增效,管道回水溫度,當回水溫度低于設定溫度時,冷水機組的壓縮機停止工作,達到節能效果。目前,根據安裝的冷水機組的數據統計,由于優化了進水池進水總管并實現了自動溫控,因此改造后節能 50%左右。